对波音来说,解决质控管理、安全生产等问题迫在眉睫,但更大的问题则是市场的信心恐怕一时难以恢复。
1月5日,美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机的机舱门塞(内嵌式应急门)在飞行中掉落。虽然177名乘客和机组人员平安无事,但调查发现,事故起因竟是4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失,而缺失原因是根本就没装上去!
这样严重且低级的错误是怎么发生的?据报道,波音事故客机机身由美国势必锐航空系统公司(Spirit)在马来西亚生产,在送至美国波音公司位于华盛顿州伦顿市的工厂进行组装时,工人们几乎在第一时间就发现了机身铆钉损坏,需要拆卸门塞维修。但工人没有立即修理,而是将该飞机传向下一个工作站。19天后,工人才处理门塞问题,但维修工作完成后,固定门塞的螺栓未被装回。
更为致命的是,经过美国联邦航空局(FAA)对伦顿厂区历时六周的调查发现,事故客机波音737 MAX机型的制作的完整过程存在不少问题。据美国媒体3月11日报道,在89项审查内容中,波音有33项未通过。
也就是说,类似“不安螺栓”的情况,可能在波音737 MAX机型的制作的完整过程常有发生!就在“掉门”事件后,美联航和阿拉斯加航空表示,在他们旗下的部分波音737 MAX 9型客机上,也发现了螺栓松动的情况。
目前,监督管理的机构仍在对波音做出详细的调查。美国国家运输安全委员会3月13日表示,将于8月6日至7日举行听证会。业内的人表示,一般这样的事故调查可能持续一年。而在波音身上,或许会花费更久的时间——在“掉门”事件发生两个多月后,调查人员才拿到参与涉事机型门塞安装的25名工人名单,这还是动用“高层施压”才实现的。
持续了20年的外包策略带来的弊端不容忽视。与许多美国制造商一样,波音虽然承担着最终组装工作,但近年选择慢慢的变多地将其复杂机器的组件外包了出去。这虽然能最大限度地保证公司盈利,但早有航空专家警告,如果过度外包,那么“水平最低的供应商的能力将决定波音的安全上限”。
以波音737 MAX机型为例,其70%的机身构造由势必锐承担。近年来,为了控制成本,势必锐将部分零件又分包给了其他生产厂商。经济下降带来的压力叠加疫情因素,分散的供应商又不断希望压低成本,也逐渐暴露出了横生的乱象。
据调查,势必锐还涉嫌故意隐瞒质量控制问题,甚至鼓励员工漏报成品缺陷,同时对提出质疑的雇员进行打击报复。
面对沉疴,波音也试图刮骨疗毒。波音日前曾表示,正初步讨论将势必锐航空系统纳入公司。
波音的生产线也并非“完美”。还是以1月出事的波音737 MAX 9型客机为例,工人从察觉缺陷到修理花费了19天,其间还把飞机传给了下一个工作站。这明显是不符合生产流程的,也增加了出错的概率。
在波音公司,有一个术语专门来形容类似这种不按生产线正常流程完成的工作:非正常流程的工作。发生在这架出事的飞机身上的“非正常流程工作”远不止于此。例如,它本来是需要拆卸门塞进行修理,但修东西的人并未就此“开整改单”,也就不需要波音工程师签字验收,后续飞机出厂、交付过程中,也没人再注意到这样的一个问题了。
上述FAA经过六周审查出来的33项违规,“绝大部分”涉及工人没有遵守既定制造工序、程序或操作说明,部分为质量控制记录问题。
多年来,波音一直试图改掉“非正常流程工作”这种习惯做法,但都以失败告终。五年前,在发生了两起致命的MAX坠机事故后,波音提出了提高安全性的五大核心价值,其中第三条是:杜绝非正常流程的工作。
此外,五年前的坠机事故后,FAA开始指派更多工作人员来监督波音的生产。不过,相对于波音的生产业务规模,FAA监管波音的人员少得可怜。
仍以“掉门”的737飞机为例。它在华盛顿州伦顿组装,该厂有逾1.2万名员工,根据《华尔街日报》报道,FAA去年年底在这里只有八名检查员,而2018年时只有两名。而且,FAA检查员的大部分工作是审查文件和分析波音的质控系统,而不是实地检查飞机。